今年3月-6月,元氣森林5家自有工廠全部導入40μm氣泡水標簽的生產,外加工廠也全部具備45μm氣泡水標簽的生產能力 。相較于之前,使用的標簽厚度變薄了5-10μm 。就此,氣泡水標簽減薄項目宣布成功 。
作為陪伴這個項目從孕育到落地、整個過程的見證人之一,周力平覺得自己的工作在這個項目中被賦予了更多的價值,“在那個關頭,真的有一點使命感的感覺” 。
5μm,重要嗎?PART 01
氣泡水標簽減薄項目,就是讓氣泡水瓶身的標簽材質,變得更薄 。
目前行業中瓶身使用的標簽材質總體分為PVC和PETG兩種 。在使用PETG標簽的企業中,標簽厚度基本≥45μm 。
氣泡水的標簽材質就屬于PETG 。周力平和他的團隊通過幾個月的探索,將厚度從45μm降到了40μm,并實現了實際生產,走進了行業第一梯隊 。
關于μm這個單位,大多數人可能并沒有實際的概念 。
改造前,1厘米是222張45μm標簽疊起來的高度 。改造后,1厘米是250張原膜的疊加厚度 。
盡管如此,改造前后的差異幾乎不可能被人類清晰感知到 。

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一張40μm厚度的PETG原膜
那,這5μm的改進重要嗎?PART 02
“可能在那個關頭,真的有一點使命感的感覺吧” 。
周力平說,目前行業中應用40μm厚度的企業并不多,也幾乎沒有應用到35μm的PETG材料的企業 。
簡單來說,相同的材質下,更薄就意味著更軟、更不好控制以及更高的不良率,套標過程會隨著材質減薄而越來越難 。“我們不能因為自己想減薄,就不顧生產的實際情況 。”

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氣泡水實際套標過程
而做環保,很重要的一個方向就是「從源頭減量」 。減薄5μm在一瓶水上肯定感覺不出來,但接下來元氣森林生產的任何一瓶氣泡水,使用的標簽都變薄了,“算下來能減少使用11%的原材料,是不小的數量” 。
除了能減少原材料的使用,套標過程中用到的能源也會因為這5μm變得更加環保 。
【元氣森林總做一些看上去沒意義的事 元氣森林冷知識】標簽落到瓶身上后,依靠「蒸汽加熱」原理可以迅速收縮貼緊瓶身 。相同材質下,標簽越薄越容易收縮,需要的蒸汽壓力也就越低 。
因此,使用更薄的標簽,同時也意味著用更少的蒸汽量就能完成套標,生產過程更加環保 。

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右側為套標機的蒸汽壓力表
數值由2降至1.4-1.6
“聽起來很簡單,好像調一調蒸汽參數就好了,但其實不是”,周力平說,原材料變化以后,生產上各個環節的參數、配置都要進行調整,分析每一個bug產生的原因 。
他覺得最難的點也在于此,“除了咱們的自有工廠,還有一些外工廠的設備也需要調試,每款設備的情況都不一樣 。”
設備參數,其實是牽一發而動全身PART 03
2021年12月17日,項目籌備小組完成了數據調研和可行性分析,擬定了項目的推行方案 。
正式開展前,團隊請教了不少行業專家 。做可行性分析時,團隊拿到了標簽原膜的挺度、厚度極差、收縮比等關鍵數據;和外部設計師交流細節與技術,探討「如果需要增加折疊機構,設計方案是怎樣」等問題,提前做好相關技術儲備;在代加工廠測試時,提前聯系如克朗斯套標機工程師,遠程幫忙指導現場調整設備......
“我們都會做方案A、B,預知可能性,提前判斷”,周力平說,“我們不希望過程中,因為自己的不了解,而出現不必要的麻煩” 。
盡管如此,在實際的執行過程中,仍然每天都會遇到大大小小的質疑和困惑,等著團隊成員一個一個處理解答 。“遇到不同的聲音或問題是難免的,但不能因為難,就逃避不做了” 。
比如標簽位置 。一般的套標過程是:標簽從瓶身上方,懸空垂直套入 。

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氣泡水實際套標過程
減薄后標簽重量變輕了,機器的參數如果不進行精密調整,標簽實際收縮后的高度就會發生變化 。發現這一問題后,團隊一點點仔細修改,最終使減薄前后的標簽位置控制在了合理的誤差范圍內 。

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左圖為原標簽高度,右圖為減薄后標簽高度
原膜變薄,同時影響的還有「油墨印刷白度的呈現效果」 。我們日常看到的標簽各式各樣,但那些顏色的呈現,是通過凹印工藝,在透明原膜的基礎上將油墨「壓」上去的 。標簽變薄了后,刮刀的壓力大小會對油墨的濃度產生影響 。
因此,色彩的呈現同樣會因為減薄的5μm而發生改變 。“當時第一批測試出來,他們就說好像沒有原來那么白了 。”
他明白,產品始終是第一位的 。不能因為標簽減薄,就讓消費者拿到和原來不一樣的產品,或者在運輸上出現新的問題 。于是他和小伙伴們調整印刷參數的同時,也在隨時和各部門團隊溝通,確保升級后的產品性能和原先一致 。
生產上有一絲調整,都是牽一發而動全身的巨大工程 。哪怕僅僅是5μm的微小調整,也需要團隊中的伙伴們站在各自的專業及經驗的角度,用實驗、案例或者數據,反復解答疑問、解決質疑 。
遇到難以抉擇的坎,大家相互鼓勵、打氣、尋求幫助,再重拾信心繼續向前奔跑……“我們覺得這件事應該做,對大家都好,那我們就會嘗試”,他們始終相信,所有問題都能找到解決辦法,一定能完成5μm的升級 。

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只能在深夜和凌晨進行的測試
周力平還記得 PETG 40μm標簽的第一次測試 。那時由于疫情原因,他沒能去到天津工廠的測試現場,只能一直遠程線上跟蹤,直至凌晨 。
在廣東廠的測試也是在凌晨,“我定了半夜一點的鬧鈴,兩點多準備打車去工廠,但是路上沒有一輛車,我只能步行過去,有段路很黑沒有路燈,那會大半夜還是有點害怕的” 。深夜走路走了半個小時,周力平趕到了工廠,凌晨五點左右,順利完成了測試 。
湖北廠的測試依舊在晚上,周力平笑著說,“基本所有的測試都在晚上和凌晨,并且都成功了,看來黑夜中是要期待有曙光出現的” 。

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為什么一定要在深夜和凌晨測試?PART 04
“因為測試、調整不可能一次完成啊!都是要反復進行的”,他不想妨礙工廠正常的生產節奏,“自己可以辛苦點兒,但不好意思總是影響了別人 。他們什么時候停,我就什么時候去 。”
于是,白天溝通、協調各個工廠的設備、收集遇到的問題,晚上就等著當天生產線的最后一批貨,用這些產品進行研究測試 。這種不時黑白顛倒的日子,成為了他和團隊小伙伴們那段時間的常態 。
“我們也特別感謝公司其他部門的配合”,研究院、產品、生產及食安各部門“幾乎時刻緊盯著項目進度”,用甘特圖進行項目跟蹤,產品外觀的判斷確認、溝通采購40μm原膜、制作測試標簽并跟蹤到貨……“大家各司其職,一起完成這個事的感覺非常好 。”
數不清在工廠看過幾次日出后,團隊成員們在沒有增加折疊機構設備的前提下,開創性地在氣泡水品類實現了40μm減薄PETG標簽的生產 。
周力平說,「做正確的事」是團隊最大的愿望,也是彼此最一致的目標 。
這5μm的微小改進,每年將使元氣森林節省幾千噸的蒸汽使用量,從而減少二氧化碳排放,同時,從源頭減少了11%的原膜使用量 。“現在有了實際成果,大家都覺得這六個月特別值得” 。
未來,元氣森林將繼續用實際行動參與到環境保護問題中,做正確的事 。也將繼續,用好產品愛這個世界 。
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(市場有風險,投資交易需謹慎 。所涉標的不做任何推薦,據此投資交易,風險自負 。)
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